中化新網(wǎng)訊 2009年8月中旬的溫州熱的很執(zhí)著。北京林業(yè)大學環(huán)境學院專家一邊介紹裝置,一邊用“農(nóng)夫山泉”塑料瓶從一個出水閥門接了半瓶。他指著這瓶清澈透明的水說:“這可相當于‘農(nóng)夫山泉’的水質(zhì)。”
這套裝置就是浙江華峰氨綸股份有限公司(以下簡稱華峰氨綸)的中水回用裝置。在眾多的節(jié)水途徑中,中水回用是華峰氨綸的得意之作。
據(jù)介紹,從2006年開始,該公司就在廢水回收利用70%的基礎(chǔ)上確立了實現(xiàn)污水零排放的目標。經(jīng)過調(diào)研,華峰氨綸的技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),在中水回用技術(shù)中,膜技術(shù)不但費用低,而且水質(zhì)好。正在華峰氨綸尋找中水回用技術(shù)的時候,北京林業(yè)大學環(huán)境學院專家也在為自己的技術(shù)找“婆家”,雙方就這樣一拍即合。
2008年,華峰氨綸采用北京林業(yè)大學的超濾反滲透膜技術(shù),投資400多萬元,啟動了中水深度處理廢水零排放項目。該項目設(shè)計能力為日處理2000噸,主要為公司污水處理后的排放水,其他補充水包括廠區(qū)雨水、冷卻塔排水等,采用的主要技術(shù)為膜處理技術(shù),主要技術(shù)工藝路線是預處理→超濾→反滲透→氨氮脫除器→儲水箱。
從2008年1月至6月,半年的中試顯示該技術(shù)效果良好。在中水回用裝置現(xiàn)場,技術(shù)專家指著一個水池說:“這是中水回用中試的混合池,容量500立方米,池中加入各種添加劑與污水充分融合,污水在池中停留2小時后排出。”
混配池旁邊的廠房內(nèi)是這套中水回用全套裝置。技術(shù)專家向記者介紹,豎的3個大罐裝的是污水處理的添加劑,記者發(fā)現(xiàn)其中一個罐體上貼著鹽酸的標簽,技術(shù)專家神秘地笑笑,說:“這些添加劑其實都是再普通不過的化學品,關(guān)鍵還在于工藝技術(shù),這套技術(shù)已經(jīng)申請了國家專利。”
據(jù)介紹,該中水回用技術(shù)具有兩大特色,一是回收率高,一般中水回用技術(shù)的水回收率在70%~75%,而這套裝置達到80%~85%。二是氨氮處理后含量可達到零,水質(zhì)優(yōu)于自來水。據(jù)了解,去除污水中的氨氮一直是困擾我國化工企業(yè)的一大難題,而華峰氨綸未經(jīng)處理的污水氨氮含量在50毫克/升左右。經(jīng)過該技術(shù)處理后,污水中的氨氮含量可降到1毫克/升,遠遠低于國家一級排放標準15毫克/升。
據(jù)介紹,目前華峰氨綸的中水深度處理廢水零排放項目已經(jīng)完成調(diào)試并投運。這套中水回用項目不但讓企業(yè)實現(xiàn)污水零排放,讓社會大眾免除了環(huán)境污染之憂,也給企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益。華峰氨綸是用水大戶,氨綸生產(chǎn)每天的新鮮用水量近2000噸,之前每天的廢水排放量也在幾百噸。使用這項中水回用技術(shù)之后,水質(zhì)明顯提高,中水的適用范圍也從沖廁、綠化擴大到循環(huán)冷卻水系統(tǒng)和鍋爐水系統(tǒng)。據(jù)測算,華峰氨綸該項目年節(jié)約用水近50萬噸,減少廢水排放約25萬噸,年減少排污費等近15萬元,年產(chǎn)生經(jīng)濟效益150多萬元,預計3年可收回投資。
說起節(jié)水,華峰氨綸的副總經(jīng)理潘基礎(chǔ)很自豪,他說:“華峰的噸絲水耗是28.6噸,不但優(yōu)于清潔生產(chǎn)排放標準,而且達到了國際同行業(yè)先進水平。我們是用水大戶,但我們還要做節(jié)水大戶,堅決不做廢水排放大戶。”
潘基礎(chǔ)還表示:“華峰氨綸踐行責任關(guān)懷,不是因為政府要求怎么做,而是自己認為這是必須要做好的一件事情,畢竟我們祖祖輩輩生活在這塊土地上。這不是額外的社會責任,而是企業(yè)份內(nèi)的經(jīng)營責任。另外,責任關(guān)懷不同于社會公益行為,因為做這項工作也會產(chǎn)生經(jīng)濟效益,節(jié)能降耗增強了華峰氨綸的市場競爭力。而且,責任關(guān)懷也是企業(yè)進入國際市場的必由之路。”
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